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今年以(yǐ)來,金翅嶺金礦持續強化經營管控措(cuò)施,深入挖掘各領域降(jiàng)本(běn)增效空間,著力構建全員、全方位、立體化(huà)的經營管理格局,在修舊利廢、技術改造、科技創新(xīn)等方麵做足文章,全麵提升企業運行發展質量。
鋅粉給料機下料口改造。原氰化二(èr)車(chē)間鋅粉給料機(jī)下料口為(wéi)開放(fàng)式下部(bù)入口,在(zài)實際生產工作中,貴液衝擊產生的空氣流動(dòng)和風,容易造成鋅粉從下料口吹出,不僅造成資(zī)源浪費,而且(qiě)對置換效果產生不利(lì)影響,且吹出灑落的鋅粉清(qīng)理費工費時,增加了工人勞動強(qiáng)度。經過現場規劃與設(shè)計,車間對鋅粉給料機下料口進行了改造,在下料口的末端,加(jiā)裝一個可拆(chāi)卸直角彎頭(tóu),平時鋅(xīn)粉經彎頭入到流程中(zhōng),有效避免了被空氣和風吹出,解決了鋅粉浪費問題,保障(zhàng)了置換效果。當下料口堵塞時,鬆(sōng)開螺絲,將直(zhí)角彎頭拆卸即可進行清理,簡單省力,一(yī)舉三得。
減少置換金櫃過濾麵積。氰化二車間通常每半月進行一次置換金(jīn)櫃出櫃操作,由(yóu)於(yú)置換金(jīn)櫃過濾(lǜ)麵(miàn)積較大,半月的金泥產量不足(zú)以完全填滿金櫃濾室,這就造成金櫃末端濾室打空,出櫃(guì)時濾布沒(méi)有得到完全利用,容易造成浪費,而且半(bàn)空的濾室含水量大,對金泥(ní)水分控製產生不利(lì)影響。為了解決這(zhè)個難題,氰化二車間創造性地在在金櫃末端增(zēng)加了一塊擋水板,短路12*6台=72個濾室,在不影響金櫃(guì)流量的前提下,共減(jiǎn)少(shǎo)了72個濾室的空間。這樣一來,每半月進行出櫃操作時,金泥產量正好充滿短路前(qián)端(duān)濾室,有效地降(jiàng)低了金泥水分,保證了金泥(ní)品質。經計算,每次出櫃節省濾布288米,年可節省濾布6912米(mǐ)。空濾室擋板位置可以調節,不妨礙(ài)再次(cì)出櫃操作,改造方便好用,可以為相同或相似(sì)工段提供經驗借鑒。
艾砂磨機機封(fēng)水淨化改造。氰化一車間工作人員通過操作發現,16米原礦濃密係統堿(jiǎn)浸水冬季會出現跑混,18米高位水罐從下(xià)端(duān)泵口抽液澄清程(chéng)度也不能(néng)達到艾砂磨機機(jī)封水要求條件。車間在18米高位水罐增加(jiā)了一套倒空吸管路從上部取水(shuǐ)供艾砂磨機(jī)封用(yòng)水,現場試驗發現水質淨化效果仍不夠理想。為保證指標穩(wěn)定,車間集思廣益,從18米高位水罐倒空吸管路引水進氰一原南浸前2號廢舊壓濾(lǜ)機進行水(shuǐ)質淨化,並在進壓濾機管路加裝一台增壓(yā)泵。倒(dǎo)空吸壓差基本能滿足壓力(lì),增壓泵(bèng)視過(guò)櫃流量情況開。經過一段時(shí)間試驗,淨化後(hòu)液(yè)水質潔淨(jìng)完全滿足砂磨機機封水要求,淨化櫃除櫃間隔(gé)長達20天,並且把淨化後液分流供給浸前打礦泵(bèng)密(mì)封(fēng)水和洗(xǐ)樣水,實現一(yī)水(shuǐ)多用。此項改造(zào)使用(yòng)一台廢舊壓濾機、增壓泵一台、高分(fèn)子管路若幹,有效淨化水質極(jí)大保障了艾砂磨機連續穩定運行。