一 線 傳 真

今年以來,圓通礦業以提質增效為目(mù)標,以創新創效為(wéi)手段,積極動員全體(tǐ)員工發揮聰明才智,圍(wéi)繞生產一線的小改小革成果層出不窮,創(chuàng)造出可觀的經濟效益,推動了企業修舊利廢和降本增效工作的有序開(kāi)展。
分體式活芯降扭拉臂(bì)改(gǎi)造應(yīng)用。“隊長,豪沃車的拉臂又裂了,需要更換了。”車隊大車司機(jī)老(lǎo)楊焦急地向隊長匯報著工作。據悉,由(yóu)於企業地處戈壁荒漠,礦區道路主要以崎嶇山路為主,4輛豪沃自卸車原(yuán)車一體式V型拉臂在這種極端路況下磨損使用周期不超過1個月,當出現(xiàn)破損或斷裂則需要更換整套拉臂總成,不僅影(yǐng)響生產效率,提高生產成本,而且無形之中增加了安全隱患。為避免此類(lèi)問題的發(fā)生,車隊組織維修技術人員(yuán)積極研討,在不改(gǎi)變原車機械性能、參數及安全係(xì)數的前提下改善原(yuán)車設計缺陷,將原車一體式V型拉臂(bì)改為分體式活芯降扭拉臂,在減輕拉臂拉力的同時,提供壓(yā)力(lì)緩衝,增加(jiā)拉臂使用壽命。改造後(hòu),使用周(zhōu)期可(kě)延遲至2個月,每(měi)年可為企業減少生產性(xìng)開支4萬餘元。
扭力膠套改造。因汽車隊豪(háo)沃自卸車原扭力(lì)膠套中心設計為鏤空狀,車(chē)輛長期行駛在企業極端路況下,導致扭力(lì)膠套(tào)使用周期較(jiào)短,每(měi)月需維修(xiū)更換10-15次,每次耗時30分(fèn)鍾(zhōng),嚴(yán)重(chóng)影響生產效率,而且加大了維修(xiū)工(gōng)人的勞動強(qiáng)度。為攻克此(cǐ)道難題,汽車隊積極組織技術能手集思廣益,相互交流,通過在扭力膠(jiāo)套中心位置利用廢舊鋼管加工(gōng)、安裝一段鐵套,從而減輕扭(niǔ)力膠套的磨損,增加(jiā)使用壽命。改造後(hòu),使用周期延長至每2個月更換一次,每(měi)年可為企業減少生產性開支2萬餘元。
裝載機高強度鏟口護板改(gǎi)造焊接。由於汽車隊日常生產任務(wù)繁重,裝載機每日裝卸礦石的工作時(shí)間都(dōu)在10小時以上,在如此高(gāo)強度的作業下,裝(zhuāng)載機鏟口護板磨損嚴重,使用周期最長不超過1個月。為積極響應修舊利廢工作號召,維修工人便自主收集自卸貨車斷裂的廢舊鋼板,通過切割、焊接等一係(xì)列工序,完成了高強度鏟口護板的(de)改造(zào)工作。改造後,使用周期(qī)可延長至2個月,每年可為企業減少生產性開支14萬元。(楊曉琨)