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2021-09-07

豐(fēng)寧金龍:以“小改小革”創新活(huó)動,促進生產效益大發展


今年以來(lái),豐寧金龍積極推(tuī)進全(quán)員創新、自(zì)主創新(xīn),廣大職工創新創造熱情高漲,小改革、小發明(míng)、小創(chuàng)新不斷湧現,進一步提高了公司(sī)的生產技術和設備管(guǎn)理(lǐ)水平,有力促進了公司降(jiàng)本增效工作的開展。

給采(cǎi)場電(diàn)耙加點(diǎn)“料”。由於采場電(diàn)耙鋼絲繩來回拖運,造成電耙拖輪損壞嚴重,重新購買的托輥內壁太薄、不耐(nài)磨損,且與(yǔ)原裝托輥不配套,更換維修故障頻繁,嚴重影響采(cǎi)場出礦效率(lǜ)。為解決這一問題,礦區技(jì)術人員組成攻堅小(xiǎo)組,多次去采場(chǎng)實地論(lùn)證,提出由舊的礦車車軸進行加工改裝,解決拖輪壁薄易損壞的問題。本次改裝一次性投入成本相對(duì)較高,但後期設備更換維修費用大大降低,在確保(bǎo)采(cǎi)場總體設備投入費用降(jiàng)低的同時,又解決了(le)鋼絲繩托輥頻繁故障、維修,導(dǎo)致生產延誤的問題。此項改革在投入(rù)井下生產(chǎn)實際使用後,電耙托輥(gǔn)更換維修故障率大大降低,在保證采場出礦安全的同時大(dà)大提高了出礦效率。

風水結合降粉塵。原井下灑水降塵使用細膠軟管的方式進行作業,水壓小流量小,降塵效果差,灑水耗費時間長,影響出渣、出礦效率(lǜ)。同時,易對(duì)作業人員造成職業病危害。為解決這一難題,礦(kuàng)區技術(shù)人(rén)員集思廣益,群策群力,經過多次實地調查研究,反複分(fèn)析(xī)論證解決問題的方法,決定將風管和水(shuǐ)管進行結合,在風管閥門前(qián)端接上(shàng)水管,利用風管(guǎn)加壓(yā),達到(dào)霧狀噴射的效果,從而達到降塵目的(de),投入使用(yòng)後作(zuò)業麵(miàn)粉塵濃度明顯降低,真正實現了灑水時間短,降塵速度快,降塵效果好的目的,有效確保了出渣、出礦效率的大幅提(tí)高。

自動(dòng)道岔讓井下運輸安全便捷。五礦區108線井口(kǒu)集中運輸巷道受岔道盤(pán)影響,每(měi)次車輛運輸到此(cǐ)都需要停車,人工扳(bān)道岔後才能正常運(yùn)輸,費時費力,也存在(zài)安全隱患。為了解決這一難題,礦區員工(gōng)集思廣義,群(qún)策群力,對這一問題提出改造建議,決定安裝司控道岔,該設備主要由遙控發射機、信號接收主(zhǔ)控機(jī)和液壓推杆機三大部分組成。電機車在運行中,司機可使用遙控(kòng)設備,操作實現自動搬動道岔的目的,整個係統安全,性能穩定(dìng),結構合理,最終在改善了井下運輸安全條件的同時,提升了運輸效率,提高(gāo)了出(chū)礦(kuàng)能力。

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