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91香蕉视频官网金合選礦車間(jiān)建設時采(cǎi)用大量原係統拆除舊設備,自2015年投(tóu)產以來,係統經過多次局部(bù)優化(huà)升級,生產指(zhǐ)標(biāo)有一定提升,但整體設備老化、腐蝕嚴重,故障率高,跑冒滴漏嚴重,我(wǒ)們組織專家對選硫係統當前運行情況進行(háng)優化改造,並(bìng)利用檢修期(qī)間組織實施。
原料工藝流程再優化(huà)。擴能關鍵點在於原料處理量,之前采(cǎi)用的工藝流程是原(yuán)料加水後進入調漿滾筒,滾筒排礦先流向分級機除細沙,再經過振動篩除雜,由於原料雜(zá)質中含有(yǒu)塊狀物、廢鐵、袋子等垃圾對分級機(jī)運行造成影響,一是廢鐵和塊狀物容易造成分級機磨損和葉片損(sǔn)壞,增加設備檢修時間;二(èr)是袋子等軟垃圾(jī)逐漸纏繞滯留於分級機傳動軸,造成傳動效率降低、有(yǒu)效使用空間(jiān)降低進而導致處理量(liàng)降低,需定期停設備(bèi)清理,影響整個原(yuán)料工段總體產能。通過專家論證結合當前生產現狀,對調漿工藝進行優化,滾筒(tǒng)排礦口重新加工與振動(dòng)篩匹配,調(diào)漿後的原料先經過振動篩(shāi)去除大塊垃圾,再(zài)流向分級機除去細沙,改造完成後分級機設備故障率降低,處理能力增大(dà)、除雜效率提高,達到了原料預處理係統指標優化、產能擴大目的。
掃三浮(fú)選機更新換代。選(xuǎn)礦車間浮選工段之前掃三采用的是(shì)8台+8台,雙係列合計16台8m³浮選機,裝機功率352kw,
近幾年大容量浮選機普遍應用於選礦工藝,浮選效率得到提升,經過考察、計算、論證,我們(men)將16台8m³浮選機更換5台16m³浮選機,裝機功率150kw,並且通過更改工(gōng)藝管路,節省一台37kw渣漿泵,總功(gōng)率減少239kw,安裝後掃三指標進(jìn)一步得到提升和優(yōu)化。
設備防腐再升級。設(shè)備抗(kàng)腐蝕壽命主要取決於物料性質、運行環境和防腐方式(shì),礦漿(jiāng)相比液體對防腐層磨(mó)損更快(kuài),酸性環境相比中性、堿性環(huán)境腐蝕性更強,選硫工藝特殊性使得(dé)物料性質和運(yùn)行環境可變性很(hěn)小,我們將優化重點放在防腐方式升級上(shàng),將原先塗刷防腐漆和(hé)玻璃絲布傳統設備防腐方法改為龜甲網加耐磨防腐材料(liào),改造完成後設備耐酸、耐磨性顯著提高,有效減緩設備腐蝕(shí),提高設備使用壽命。
精礦脫水係(xì)統再(zài)擴容。原有的精礦脫水係統由一台CJZH-18/110/30BF高效智(zhì)能壓濾機進行脫水作業,無法滿足前段改(gǎi)造後的日常生產需求,新增一台同(tóng)型(xíng)號的高效智能壓濾機(jī),處(chù)理量可達1600噸/天,滿足係統擴(kuò)能(néng)需求。
改造後選硫係統處理量達2000噸(dūn)/天以上,比改造前提高400噸/天;選硫回(huí)收率92.15%,比改造前提高7.35%;尾(wěi)礦硫品位(wèi)3%,比改造前下降3.87%;裝機容量下降256kw,年可節省電(diàn)費116萬元,達(dá)到優化(huà)生產指標(biāo)、降低設備負荷率並擴大產能、降低生產成本、提升回收率的預期效果。