一 線 傳 真

為切實增強金翅嶺金礦廣大幹部職(zhí)工抓重點、攻難點的責(zé)任感和使命感,持續提(tí)高氰冶生產技(jì)術指標。金翅嶺金礦實(shí)施氰化二車間(jiān)分級磨礦係(xì)統改造項目,持續降低(dī)氰化尾渣及壓濾液品(pǐn)位,提高金的回(huí)收率。
此次(cì)改造,氰化(huà)二車間注重(chóng)加強企業自主創新能力。重點抓好二次分級磨礦改造和(hé)碳吸附優化兩個項目,一方麵降低氰渣品位,另一方(fāng)麵提高浮(fú)選液的純淨度,提高炭吸附效(xiào)率。項目改造以來,氰化二車間堅持技改和生產兩手(shǒu)抓、兩不(bú)誤(wù),在(zài)不影響正常生產情況下(xià),對生產線逐項進行改造,穩步推(tuī)進技改項目實施。
為提高改造後的分級效率(lǜ),車間對(duì)整個磨(mó)礦係統同時進(jìn)行優化,並於(yú)3月5日投(tóu)料運行。在炭吸附項目改造過程中,氰化二車間作為(wéi)項目實施者,堅持自力更生,開源節流,采用單價為366元的積壓耐磨塑料板代替單價為3738元的不鏽鋼衝孔(kǒng)板,並組織(zhī)職工人(rén)工鑽孔3萬多個,節省材料(liào)成本14萬餘元。為使炭吸(xī)附效果(guǒ)最佳,車間將(jiāng)3台閑置的置換壓濾機作為淨化水(shuǐ)裝置,改造過程中本(běn)著“有舊不用新,能修就不買”的原則,先後修複(fù)液壓係統3套,修複水泵(bèng)2台,改造2個儲水槽,架設閑置管路260米,節約成本3萬元。
功夫不負有心人。3月8日,磨礦分級係統改造完成調試並正常運行(háng)。磨(mó)礦細度(dù)-400目含(hán)量穩定98.00%以上,日處(chù)理能力500噸/天,伴(bàn)隨(suí)著磨礦(kuàng)細度的提升(shēng),氰化尾渣金品位降低了0.15g/t左右,炭吸附出液品位下降0.2g/m³以上,為完成公司既(jì)定目標打下了堅實(shí)的基礎。